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YK43X输送液化气减压阀应用案例
2023-08-25 21:04:16 来源:SHYK43X输送液化气减压阀应用案例
调节弹簧处于未压缩状态,此时主阀瓣和付阀瓣处于关闭状态,使用时按顺时针方向转动调节螺钉,压缩调节弹簧,使膜片下移顶开付阀瓣,介质由a孔进入活塞上方,活塞在介质压力的作用下,向下移动推动主阀瓣离开主阀座,使介质流向阀后,同时由c孔进入膜片下方,当阀后压力超过调定压力时,推动膜片上移压缩调节弹簧.付阀瓣随之向关闭方向移动,使流入活塞上方的介质减小,压力也随之下降,此时主阀瓣在主阀瓣弹簧力的推动下上移,使主阀瓣与主阀座的间隙减小,介质流量随之减少,使阀后压力随之下降到新的平衡,反之当阀后压力低于调定压力时,主阀瓣和主阀座间隙增大,介质流量随之增加,使阀后压力随之增高达到新的平衡.本产品主要用于气体管路,如煤气、空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。
YK43X输送液化气减压阀应用案例组成:
空气减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。提高管输效率就是在理论输量一定的条件下提高实际输气量。天然气管输效率受许多因素的影响,涉及到管道工艺设计、先进设备的选用、科学的管理等方面,因此,从管道工艺、设备的设计,运行管理等方面研究提高管道输送效率的方法,可得出提高管道输送效率的有效办法。本阀由主阀和导阀两部分组成,主阀体下部有下盖、主阀弹簧、主阀瓣,主阀瓣由主阀弹簧支撑,使主阀处十密封状态。主阀体上部有活寒。布缸套等∶当活塞受介后压力后。靠缸套导向推动主阀瓣,使阀门开启;导阀体内有导阀弹簧、导阀瓣,膜片等,导阀弹簧支撑导阀瓣,使导阀处于密封状态;导阀上盖内有调节弹簧、调节螺栓,便于调节所需的工作压力。YK43X输送液化气减压阀应用案例作用原理:
本阀出厂时,主阀与导阀是关闭的,使用时,顺时针方向旋转调节螺栓、顶开导阀瓣,介质由"a"道通入导阀腔进入"S"道,靠介质压力推动活塞,使主阀瓣开启,介质流向阀后,同时由"B"道进入膜片下腔。当阀后压力超过调定压力时,推动膜片压缩调节弹簧,导阀渐渐关闭,流入活塞上部介质减少,活塞上升使主阀瓣在主阀弹簧的作用下也渐渐关闭、A腔流向B腔介质较少,阀后压力下降,阀后压力的微小变化,影响膜片和调节弹簧的平衡使膜片上下移动,推动导阀和活塞工作、使主阀上下移动控制介质流量,所以阀后压力保持稳定。 水平输气管线天然气的理论流量由下式计算:
Q=3.848×10-2×((PQ2―Pz2)D5/λz△TL)0.5 ……(1)
PQ-输气管道计算段起点压力;Pa
Pz-输气管道计算段终点压力;Pa
L-输气管道的计算长度;m
λ-水力摩阻系数;
Z-天然气在管输条件(平均压力和平均温度)下的压缩因数;
△-天然气的相对密度。
T-天然气温度,T=273+tPj,tPj为输气管的平均温度。K
D-管道内径。m
从工艺设计、设备选择到输气管道管理上,合理控制上述参量,可有效提高天然气的管输效率。一、YK43X输送液化气减压阀应用案例合理设计管道,提高管输效率
1.在设计管道时考虑管输效率
当气体中含有水汽特别是含有硫化氢时引起管壁内腐蚀,使管壁粗糙度增大,摩阻系数逐渐增大。当有凝析液积聚在管道沿线低洼处或出现水化物时,使摩阻系数急剧增大,输气量降低。显然,管道的输气能力和水力摩阻系数是随时间而变化的。因此,输气管道投产后,为了在较长时间内仍能保持原设计能力,设计计算时,应考虑输气效率的影响。
2.采用大口径管道
当输气管道的其它条件不变时,若管道内径增大一倍,在其它条件不变时,管径增大一倍,输气量增大为原来的5.66倍。因此,增大管径可提高管输效率。
3.缩短管道长度
管道长度缩短,可提高管输效率,在其它条件不变的情况下,缩短一半的管道距离,可增加输气量41%。 因此,在设计管道时,选取合理的管道埋设路径,在同样到达管输天然气输送目的地的情况下,尽可能减小管道长度,可提高管输效率。
4.采用高压输气
如果压力差不变,同时提高起点、终点的压力,能增大输气量,因此高压输气比低压输气有利。在高压下输气,气体密度大,流速低,摩阻就小,有利于提高实际输气量,提高管输效率。
5.对于需要增压的天然气管道,提高压缩机进口压力及将压缩机前移
压缩机进口的气体压力对流量的影响远比管道终点压力大得多。因此,对于有压缩机提压的管道,要提高管道的输气量,应尽可能提高增压站进站压力。二、YK43X输送液化气减压阀应用案例采用先进管输设备,提高天然气管输效率
1.采用高效分离设备,脱除固体杂质及液体成分
从地层中开采出的天然气中往往含有砂、泥等固体杂质,水、凝析油、盐等液体成分,以及CO2、SO2、H2S等有害气体组分。因此,采用高效分离设备,使天然气在进外输管道之前,脱除固体杂质、液体成分,使天然气净化,有效提高天然气管输效率,防止停输事故的发生。
2.对于长输管线,采用变径管
采用管径逐渐增大的变径管,可降低膨胀后的天然气的流速,减小摩阻损失,提高管道输送效率。在采用变径管时,要考虑到变径对通球的影响,在变径时加设收发球装置。
3.采用内壁光洁度高的管道或采用塑料内衬管
通过选用表面光洁度高的管道,或采用塑料内衬降低水力摩阻系数,可以提高管输天然气的输送效率。
4.采用高压,大口径管材
高压、大口径管道有利于提高输气量,增大管输效率,因此,应将输气管道向高压、大口径方向发展来提高管输效率。YK43X输送液化气减压阀应用案例性能范围
公称压力(MPa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 壳化试验压力(Mpa) 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0 24 密封试验压力(Mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 *高进口压力(Mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 出口压力范围(Mpa) 1.0-1.0 0.1-1.6 0.1-2.5 0.5-3.5 0.5-35 0.5-45 压力特性偏差(Mpa)△P2P GB12246-1989 流量特性偏差(Mpa)△P2G GB12246-1989 *小压差(Mpa) 0.15 0.15 0.2 0.4 0.8 1.0 渗漏量 GB12245-1989 其他标准 其他非标定制
YK43X输送液化气减压阀应用案例流量系数(Cv)DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 Cv 1 2.5 4 6.5 9 16 25 36 64 100 140 250 400 570 780 1020 1500
YK43X输送液化气减压阀应用案例主要零件材料零件名称 零件材料 阀体阀盖底盖 WCB/或不锈钢 阀座阀盘 2Cr13/或不锈钢 缸套 2Cr13/铜合金/或不锈钢 活塞 合金铸铁/或不锈钢 导阀座导阀杆 2Cr13/或不锈钢 主阀弹簧 1Cr18Ni9Ti/或不锈钢 导阀主弹簧 50CrVA/或不锈钢 调节弹簧 60Si12Mn/或不锈钢
YK43X输送液化气减压阀应用案例使用说明:
①减压阀的前后必须装有压力表,方便查看前后压差;减压阀的前后必须装有关断阀,便于调试检修用;
②减压阀前端应加装过滤器,防止异物卡住减压阀,影响减压阀的正常工作;
③在介质工作温度比较高的场合,一般选用先导活塞式安全阀;
④在介质为空气或液体的场合,一般选用直接作用薄膜式减压阀;
⑤为调试、维修方便,减压阀应安装在水平管道上;
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